文化建設(shè)
揚帆起航 再創(chuàng)輝煌
2023-01-05 16:33:22
道阻且長,行則將至,一份耕耘,一份收獲!
2022年成型車間在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和同事們的不懈努力下,已經(jīng)畫上了圓滿的句號。成型年度生產(chǎn)合格生塊138779塊,合格率99.78%,瀝青配比15.17%,電耗35kwh/t,年度廢糊率0.44%,均達成公司下達的年度目標(biāo)。在安環(huán)工作方面,車間堅持從嚴(yán)管理,年度安環(huán)零事故,無重大違章,無小傷小害,無環(huán)保投訴,無排放超標(biāo)。開展的危廢倉庫危廢泄漏著火與導(dǎo)熱油系統(tǒng)泄漏著火應(yīng)急預(yù)案演練,得到上級部門及縣領(lǐng)導(dǎo)的認可與好評。
回首成型車間的這一年,既有同事們辛勤揮灑的汗水,也有大家協(xié)同攻關(guān)的艱辛,更有遇到困難和挫折時的惆悵,但更多的是滿載的收獲和那碩果累累的喜悅!2022年,成型車間共提出合理化建議580條,完成改善82項,極大地提升了工作效率,改善了車間環(huán)境,保護了員工身體健康,為公司的發(fā)展做出了突出貢獻。成型車間之所以能快速進步,主要是全員提升了問題管理意識,重視問題、重視建議、重視改善,一年365天,一刻也未停止前行。
一月,因煅燒車間提供的煅后焦顆粒有時偏細,成型生產(chǎn)初期物料不好搭配,導(dǎo)致工藝控制難度大,瀝青配比上升,成本增加,生塊體積密度偏低。在經(jīng)過車間多次現(xiàn)場驗證后,最終決定將煅后2#倉的三通板改為30*50mm的篩網(wǎng),煅燒車間在進料時,配合將粗煅后焦過篩網(wǎng)后進2#倉,其它煅后焦進1#、3#、4#倉。粗細物料自動分倉后,從根源上解決了成型啟動初期無粗料的局面,且生產(chǎn)過程中成型原料搭配不再受煅后焦顆粒粗細的限制,有效保障成型生產(chǎn)工藝受控,成本降低,指標(biāo)更優(yōu)。
四月,因100系200系卸灰時經(jīng)??寤?,現(xiàn)場環(huán)境破壞嚴(yán)重。經(jīng)車間仔細研究討論,決定對除塵器卸灰方式進行改善:當(dāng)停止帶料后,將除塵器風(fēng)機手動停止約5-8秒后立即又啟動風(fēng)機。待運行1-2分鐘后,重復(fù)此操作1-2次即可完成卸灰,確?,F(xiàn)場卸灰時無灰冒出,有效地改善現(xiàn)場環(huán)境。
五月,因預(yù)熱螺旋旋轉(zhuǎn)接頭漏油,每次消缺時都要將導(dǎo)熱油降溫后才能處理,且此操作極度危險。經(jīng)對預(yù)熱螺旋進出口閥門處新增閥門,避免導(dǎo)熱油關(guān)不死現(xiàn)象,消除重大安全隱患。五月份還對M106走廊與頭部污染源進行了整改,并新增收塵管,將皮帶頭部密封,徹底改善高樓部1樓現(xiàn)場問題。
六月,成型車間鱗板三通下料管“粘料頑疾”改善取得成功!粘料的改善無疑是公司的福音,是所有成型員工的福音!因為鱗板三通粘料處理起來非常辛苦且困難,它就像是一個頑疾一樣折磨著成型的兄弟們,粘料需要每2小時清理一次,每次30分鐘以上,勞動強度非常大,不僅辛苦,而且影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量。這次成功還得多虧了車間主任顏永紅的持之以恒,在經(jīng)過7次改善不成功后仍堅持不懈,想盡辦法為員工著想,極大地提升了我們的工作效率和生塊的合格率,讓我們有更多的時間和精力去完成生產(chǎn),都說身體是革命的本錢,為了我們的健康,成型車間所有員工打從心底里道一聲:“感謝您,顏主任!”您溫暖并感動著我們每一個成型人!
六月,面對多年來混捏線波動問題,通過曲線驗證與數(shù)據(jù)對比后在粉倉正下料口新增一塊減壓擋板(位置:板面離粉倉頂部1.88米)(據(jù)現(xiàn)場測量:粉倉料位80%時,離倉頂2.1米,料位60%時,離倉頂3.4米),有效避免球磨機啟動時,物料從高空墜落,沖擊力大,影響粉料秤運行。改善后混捏線運行電流不再受球磨機影響,曲線穩(wěn)定,質(zhì)量波動較小。
七月,對混捏機底開門下料管新增噴水管,進行防粘料改善,通過4個月的反復(fù)升級,直到12月份生產(chǎn)時,已有明顯效果,徹底解決了底開門波動問題,避免粘料,有效提升質(zhì)量。
八月,通過多次驗證與調(diào)整,歷時8個月的努力,3#儲槽進油管改造成功(從主管道新增專用進油管道),彌補了設(shè)計安裝的缺陷,恢復(fù)了設(shè)備應(yīng)有的功能,徹底解決了3#儲槽無法排渣的疑難問題。
十一月,上月生產(chǎn)的生塊南面表面質(zhì)量出現(xiàn)明顯疏松問題,焙燒篩選出400多塊缺陷問題塊,在車間幾乎束手無策時,生產(chǎn)部經(jīng)理劉六中提出了一個行之有效的改善措施:通過調(diào)整送料小車與加料倉限位,將物料落點控制在模套合適位置。經(jīng)11月份生產(chǎn)過程中實施驗證,取得了顯著成效,徹底解決了生塊表面(靠南面)疏松問題,也為成型生塊表面質(zhì)量提升指明了改善的方向。
成型車間的改善還遠不止這些,顏主任說:今年是成型車間疑難問題改善年,11項疑難問題,以前想都不敢想的問題,如今都已圓滿得到了解決。我慶幸能成為成型的一員,我見證了團隊的成長,我為我在團隊中的付出感到驕傲。成型車間的全體成員,將時刻以顏主任為榜樣,勤動腦,樂觀面對挫折,勇于創(chuàng)新,不達目的誓不罷休!
工作之外,在嘉力亞新材料有限公司的業(yè)余活動開展中,成型車間全體同仁也做足了充分準(zhǔn)備。在“慶五一、迎五四”趣味活動兩人三足、鼓動人心、知識問答三項中,取得佳績,榮獲冠軍!
回首這一幕幕,仿佛近在眼前,但時間總是過得飛快,2023年已邁著輕快的步伐向我們走來,攻堅克難的序幕將再次拉開,我們已踏上了新的征程。接下來,我們要更加敢于拼博、敢于斗爭、敢于主動、敢于創(chuàng)新!將成型車間打造成為標(biāo)桿車間。顏主任說:“爭取讓成型車間生塊合格率100%!”這將是我們成型人堅定的奮斗的目標(biāo)!
揚帆起航正當(dāng)時,砥礪前行鑄輝煌。加油吧,成型的兄弟姐妹們!